西安三十噸環(huán)保工業(yè)燃油鍋爐,中正鍋爐銷售經(jīng)理全程監(jiān)控不放松
中正YQ(Y)L系列燃氣(油)導熱油鍋爐采用三回程圓盤管結構,盤管端部采用錐形盤管,有效保護了鍋爐端部的爐墻,配有先進的燃燒裝置,鍋爐運行全自動化。
我國早期投入使用的煤粉鍋爐由于燃燒效率低、對大氣污染嚴重等原因將逐漸被淘汰但是利用循環(huán)流化床技術改造這些舊設備就可以延長使用壽命這無論是在技術上、經(jīng)濟上還是環(huán)保標準上都是能達到要求的。除此之外研究開發(fā)循環(huán)流化床技術在灰渣綜合利用、保護耕地面積和改善電網(wǎng)調峰能力等方面也有重要的意義。當然要使循環(huán)流化床鍋爐的以上特點都能得到很好地發(fā)揮其設計的合理與否是關鍵。在循環(huán)流化床鍋爐中爐膛無疑是整個裝置的主體而分離器和回料器又是關鍵部件其中分離器被稱為是循環(huán)流化床鍋爐的心臟。如果這三者設計不合理不但會影響整臺鍋爐熱效率、燃燒熱強度等其本身所固有的優(yōu)點甚至會在生產運行中出現(xiàn)事故頻發(fā)的缺點從而帶來了維修工作量大和運行費用高等問題而且還會給生產帶來不必要的損失。所以設計一臺鍋爐爐體的設計是整個鍋爐設計的重心關系到整臺鍋爐經(jīng)濟性的好壞。另外循環(huán)流化床技術是在傳統(tǒng)鍋爐的基礎上發(fā)展起來的一種清潔高效的燃燒技術因此選擇循環(huán)流化床鍋爐爐體的設計這個課題不但很好地綜合應用了工程熱力學、流體力學和傳熱學等專業(yè)基礎課同時也是對本專業(yè)先進技術的一次學習和探索。
煮爐煮爐的目的就是要清除鍋爐受熱面內壁油污及鐵銹等雜質以求運行期間的鍋內減少結垢有利于鍋爐的運行及水循環(huán)。煮爐最早可在烘爐末期當爐墻經(jīng)磚灰漿化驗含水率達10%以下時進行。煮爐時的加藥量應符合藥品名稱加藥量公斤/m3氫氧化鈉NaoH磷酸三鈉Na3P04,12H20,藥品應溶成20%的溶液加入鍋爐內切不可將固體藥品加入鍋爐內配制加入藥液時應注意安全。加藥時爐水應在低水位不應使藥液進入過熱器內藥液一次投入。在煮爐末期應蒸汽壓力保持在工作壓力的75%左右煮爐時間一般為2—3天如在較低的蒸汽壓力下煮爐則應適當?shù)难娱L煮爐時間。煮爐期間應定期從鍋筒和水冷壁下集箱取樣對爐水堿度進行分析爐水堿度不應低于45毫克當量/升否則應補充加藥。煮爐完畢應清理鍋筒和集箱內的沉淀物沖洗鍋爐內部和曾與藥液接觸過的閥門等檢查排污閥有無堵塞打開人孔、手孔進行檢查。煮爐合格標準鍋筒和集箱內壁表面無油污金屬表面無銹斑。
當壓力升至工作壓力時3.82Mpa)應立即停止升壓維持壓力穩(wěn)定通知有關人員進行全面檢查當全面檢查及試驗完畢后方可降壓降壓應緩慢降壓速度每分鐘不超過0.10.2Mpa。停止升壓5分鐘后壓力下降不超過0.1—0.3Mpa承壓部件無漏水及濕潤現(xiàn)象無殘余變形即為合格。超水壓試驗操作鍋爐除定期檢驗外有下列情況之一時應進行超水壓試驗。超水壓試驗壓力為汽包工作壓力4.2Mpa)的1.25倍即5.2MPa。超水壓試驗時應解除水位計和安全門。在工作壓力之前的升壓過程同正常工作壓力水壓試驗方法步驟相同。從工作壓力上升至超壓試驗的壓力時壓力的上升速度每分鐘不超過0.1Mpa為限當壓力達到汽包壓力的1.25倍時立即停止升壓保持5分鐘后降到工作壓力再進行檢查檢查期間壓力保持不變。
鍋爐附件“深度”維修近日,綜合檢修隊鍋爐班和綜合班嚴格按照C修既定進度,扎實開展對開式可調縮孔門檢修和鍋爐本體吹灰氣動調門更換工作。由于本次維修的對開式可調縮孔門數(shù)量較多,在縮孔門維修前,檢修人員首先旋下法蘭盤上全部螺栓,然后開始從輸粉管分離縮孔門。由于每個縮孔門重達400斤,因此需要幾個人合力將縮孔門從輸粉管移至地面。當縮孔門被移至地面后,縮孔門維修正式開始。因為縮孔門直接影響煤粉進入爐膛后的燃燒程度,進而影響機組正常運行,所以鍋爐班組檢修人員對本次縮孔門維修高度重視,西安三十噸環(huán)保工業(yè)燃油鍋爐。
科技的力量,讓沼氣天然氣全比例混合燃燒成為可能,中正的力量,讓科技實現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展。未來,中正鍋爐仍將積極履行社會責任,大力發(fā)展綠色科技,為逐步實現(xiàn)人與自然的和諧相處而砥礪前行,西安三十噸環(huán)保工業(yè)燃油鍋爐。